Relatório histórico do National Transportation Safety Board sobre aeronaves que caíram ontem no Havaí, matando 11

Acidente de avião
Acidente de avião
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Escrito por Jürgen T Steinmetz

Onze pessoas morreram na noite passada em Oahu, quando uma aeronave Beech 65-A90 caiu logo após a decolagem do aeródromo de Dillingham ona costa norte de Oahu, Havaí. É considerado o desastre de aviação comercial mais mortal no estado do Havaí, nos Estados Unidos, nos últimos vinte anos.

A aeronave aparentemente tem um histórico de problemas. Em 2016, o National Transportation Safety Board (NTSB) publicou o seguinte relatório sobre um incidente quando esta aeronave foi usada na Califórnia.

FAARegistrationjpg | eTurboNews | eTN

Em 23 de julho de 2016, por volta de 1900, horário de verão do Pacífico, um Beech 65-A90, N256TA, sofreu danos substanciais após uma perda de controle ao escalar perto do Aeroporto Byron (C83) Byron, Califórnia. O piloto comercial e os 14 passageiros não ficaram feridos. A aeronave foi registrada para N80896 LLC e operada pela Bay Area Skydiving sob as provisões do Código 14 de Regulamentos Federais, parte 91. As condições meteorológicas visuais prevaleceram e nenhum plano de vôo foi apresentado para o vôo de paraquedismo. O voo local partiu do C83 por volta de 1851.

De acordo com o piloto, conforme o avião se aproximava da área e altitude planejadas de salto, cerca de 12,500 pés, nível médio do mar, ele iniciou uma curva à esquerda para alinhar para a zona de lançamento. Ele afirmou que a velocidade do avião estava um pouco lenta e, em seguida, "de repente, o avião estolou abruptamente, rolou para a esquerda e começou a girar o nariz para baixo". Ele afirmou que o avião "fez algumas voltas para baixo". Um dos saltadores, sentado no assento do co-piloto, ouviu um “barulho alto” durante a sequência de recuperação e afirmou que “o piloto não retardou os aceleradores durante a recuperação, fazendo com que o avião desenvolvesse muita velocidade”. O saltador afirmou ainda que durante a recuperação ele sentiu a força-g em seu estômago. O piloto disse que recuperou temporariamente o avião para uma atitude nivelada de asas por alguns segundos e observou que o avião estava cerca de 90 ° fora do rumo planejado e com velocidade baixa.

Posteriormente, o piloto afirmou que houve um “choque” nos controles e “simultaneamente o avião quebrou com força para a esquerda”, estolou pela segunda vez e começou a girar para baixo. O piloto disse aos paraquedistas que pulassem do avião. Os paraquedistas obedeceram e todos saíram do avião com sucesso durante o segundo evento de giro. O piloto então iniciou os procedimentos de recuperação de giro sem efeito aparente por cerca de 9 rotações e afirmou que a taxa de rotação era muito mais rápida do que no primeiro evento de giro. Ele então puxou as alavancas dos controles da hélice para a posição pena e foi capaz de girar. Ele recuperou o avião para uma atitude de asa e inclinação, mas logo depois, o avião “quebrou para a esquerda” e estolou pela terceira vez. O piloto recuperou o avião novamente diminuindo a atitude de inclinação e aumentando a velocidade no ar.

O piloto se voltou para o aeroporto e, como o avião estava se comportando de maneira anormal, ele ajustou o compensador do profundor para a posição de nariz totalmente para cima para ajudá-lo a manter o vôo reto e nivelado. Ele afirmou que o ajuste de compensação do nariz cheio foi usado na abordagem. Além disso, o piloto voou a aproximação 15 nós mais rápido do que o necessário, a fim de compensar o problema de controle de uma diminuição acentuada no desempenho do elevador.

O piloto descreveu o pouso como sendo o nariz baixo em relação a um pouso normal. Depois de pousar no C83, uma testemunha observou que o estabilizador horizontal direito do avião, com o elevador acoplado, estava faltando. As partes separadas do avião foram posteriormente localizadas em um campo algumas milhas ao sul do aeroporto.

O piloto relatou que não houve anormalidades com a aeronave nos voos anteriores daquele dia, ou durante sua inspeção pré-voo para o voo do acidente. Ele afirmou que o tempo estava bom e que havia uma leve pancada. Além disso, ele não relatou problemas de motor durante o vôo.

O exame pós-acidente do avião revelou que as camadas superior e inferior da asa não apresentavam nada de especial. Os suportes do motor e os pontos de fixação do estabilizador horizontal esquerdo foram examinados quanto a sobrecarga, mas nenhum foi observado. Nenhum sinal de vibração foi observado no estabilizador horizontal esquerdo.

O estabilizador horizontal direito, com o elevador acoplado, que havia se separado do avião, foi examinado. O elevador direito e a aba de compensação do elevador permaneceram presos a seus respectivos pontos de fixação. As fraturas foram observadas nas longarinas horizontais principal e posterior do estabilizador horizontal direito. Havia algumas rugas na superfície da pele. O suporte de fixação que conectava o estabilizador horizontal direito ao avião e ao outro estabilizador horizontal exibia superfícies de fratura no lado direito onde o estabilizador horizontal direito estava conectado.

Porções do estabilizador horizontal direito, elevador e suporte de fixação foram enviadas ao Laboratório de Materiais do National Transportation Safety Board para exames adicionais. O exame óptico ampliado das superfícies das fraturas revelou características consistentes com separações de sobretensão. Nenhuma indicação de fadiga ou corrosão foi observada. Os padrões de deformação e fratura nas longarinas do estabilizador horizontal direito eram indicativos de que a ponta do estabilizador se curvava para cima e a longarina inferior também apresentava rasgo para cima das teias.

A recuperação manual do giro do avião diz: “mova imediatamente a coluna de controle totalmente para a frente, aplique o leme totalmente oposto à direção do giro e reduza a potência de ambos os motores para marcha lenta. Essas três ações devem ser executadas o mais simultaneamente possível e, em seguida, continue a manter essa posição de controle até que a rotação pare e, em seguida, neutralize todos os controles e execute um arrancamento suave. Os ailerons devem ser neutros durante a recuperação. ”

O peso e o equilíbrio do avião foram calculados para o voo do acidente. O centro de gravidade (CG) foi estimado em cerca de 6-7 unidades à ré do limite. Devido ao centro de gravidade (cg) estar à ré do limite, o peso bruto máximo permitido não pôde ser determinado no momento do acidente. De acordo com o Manual do Piloto FAA de Conhecimento Aeronáutico afirma, “à medida que o CG se move para a popa, ocorre uma condição menos estável, o que diminui a capacidade da aeronave de se endireitar após manobras ou turbulência”.

O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:

  • The pilot said that he temporarily recovered the airplane to a wings level attitude for a few seconds and observed that the airplane was about 90° off the planned heading, and slow in airspeed.
  • According to the pilot, as the airplane neared the planned jump area and altitude, about 12,500 ft, mean sea level, he initiated a left turn to line up for the drop zone.
  • The pilot turned back towards the airport and since the airplane was handling abnormally, he adjusted the elevator trim to its full nose up position to help him maintain straight and level flight.

Sobre o autor

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Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz trabalhou continuamente na indústria de viagens e turismo desde que era adolescente na Alemanha (1977).
Ele achou eTurboNews em 1999 como o primeiro boletim informativo online para a indústria global de turismo de viagens.

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